二季度,龍鋼公司軋鋼工序深推精益管理理念,對設備運行過程和生產工藝管控進行深入剖析分解,深挖潛能、降本增效,全面提升生產經營質效。
輸入輥道改變頻,節(jié)能降耗顯成效。

該工序棒一直軋鋼坯輸送輥道在正常生產期間,輥道按照設定速度持續(xù)轉動。點檢員在點檢過程中經仔細觀察、精心測算,發(fā)現(xiàn)每支鋼坯的輸送間隙在30秒左右,而鋼坯通過時間僅為10秒,輸送輥道存在一半以上空轉狀態(tài),無形中造成能源浪費。為解決這一問題,該工序組織技術人員對棒一直軋輥道進行變頻改造,同時增加高低速自動切換功能。當鋼坯通過時,輥道頻率自動上升,確保高效輸送,在間隙期間,頻率自動降低,實現(xiàn)節(jié)能運行。改造后,經過現(xiàn)場測量對比,輥道節(jié)電率達到了30%,大幅降低生產費用。
冷卻水管精改造,提升質量保穩(wěn)定。

該工序棒材三線主要進行小規(guī)格切分軋制,由于各切分線負差的差異大,直接影響生產效率。該工序組織技術人員深入對標分析,結合多次現(xiàn)場試驗,發(fā)現(xiàn)主要是軋輥孔型冷卻不均導致磨損不均造成的。為徹底解決這一難題,他們成立技術攻關小組,通過蹲點觀察、精心測量、反復試驗,對φ16規(guī)格冷卻水管和K3/K4軋槽冷卻水管進行精心改造,增加中間冷卻水管水量,并巧妙調整水管噴嘴角度,成功改善了軋輥孔型冷卻效果。改造后,對孔型樣板反復比對,發(fā)現(xiàn)φ16規(guī)格線負差較之前降低至15cm,顯著提升了產品質量的穩(wěn)定性和一致性。
精益管理提水質,高效生產有保障。

為進一步提升水質,提高鋼材表面質量,該工序將原先由作業(yè)區(qū)水泵班組負責的抓泥工作調整為獨立人員專項負責,各線作業(yè)長牽頭實施,明確責任分工,強化責任落實,形成高效協(xié)同的工作機制。同時進一步細化作業(yè)流程,制定旋流井抓渣頻次、平流池生產過程抓泥管控、各水池清泥周期、污泥周轉外部協(xié)作等管控要求,定期檢測、深入分析水質指標,提高工作效率和質量,促使水質指標提升20%以上,大幅提高了生產效率,增強了設備運行的可靠性,為生產穩(wěn)定、質量提升提供了有力保障。
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